國家煤化工網(wǎng)訊 記者日前從青島聯(lián)信化學(xué)有限公司了解到,該公司開發(fā)的用于高濃度一氧化碳(CO)、高水氣比原料氣深度耐硫變換的分層控制反應(yīng)器,在多家化工企業(yè)合成氨裝置上成功應(yīng)用。運行結(jié)果表明,使用該技術(shù),在變換負(fù)荷低至25%~30%的苛刻情況下,仍能將床層的熱點溫度控制在450℃以下,成功解決了高濃度CO、高水氣比原料氣在低負(fù)荷開車時易發(fā)生的變換反應(yīng)器超溫難題。
據(jù)了解,該反應(yīng)器專利技術(shù)及系列產(chǎn)品QDB催化劑在河南中新化工有限責(zé)任公司成功應(yīng)用,變換負(fù)荷在25%~30%時,變換工段仍能穩(wěn)定運行。安徽晉煤中能化工有限公司采用該工藝及反應(yīng)器后,一變爐反應(yīng)器催化劑分兩層裝填,均選用QDB-03催化劑,變換工段導(dǎo)氣時,變換負(fù)荷僅30%左右,為避免低負(fù)荷開車導(dǎo)致的變換爐超溫,他們采用特殊導(dǎo)氣方式,平穩(wěn)控制了床層溫度,變換爐熱點溫度控制在450℃以下。
據(jù)介紹,目前粉煤氣化工藝制得的原料氣中CO濃度高達(dá)70%,水氣比高達(dá)1.1。由于水氣比和CO含量都高,加重了耐硫變換系統(tǒng)的變換負(fù)荷,反應(yīng)深度難以控制,在開車過程中極易因過度反應(yīng)而出現(xiàn)變換反應(yīng)器超溫現(xiàn)象。尤其是較低負(fù)荷開車時,變換爐超溫問題更加嚴(yán)重。在實際生產(chǎn)中有些企業(yè)的變換爐最高溫度達(dá)到510℃,往往采取加大蒸汽壓溫的辦法解決,而青島聯(lián)信開發(fā)的這種分層控制反應(yīng)器為解決這一難題提供了更好選擇。